西南油气田公司多举措提高生产质效
确保“十四五”老气田年产40亿方
本报讯(记者 梁庆沙 特约记者 方圆)今年一季度,西南油气田公司常规气完成工业产量超60亿方,其中老气田贡献气量10.9亿方,
西南油气田公司深耕四川盆地天然气勘探开发60余年,累计发现近200个油气田及含油气构造,投入开发110多个油气田,去年生产天然气超350亿方,创历史新高,历年累产气超5100亿方。
在四川盆地多年天然气勘探开发历程中,老气田发挥了重要作用。在当前西南油气田公司攻坚“上产500亿、奋斗800亿”目标的进程中,老气田产量不可或缺。但随着开发年限不断增长,老气田进入开发中后期,剩余储量减少,地层压力降低,单井日产量自然递减,稳产难度大。加之井筒出现堵塞、积液等复杂情况,以及采输气设施设备老化,安全生产风险大。
公司加强顶层设计,编制优化《西南油气田公司老气田稳产方案》,深入分析老气田储量及动用情况,全面评价老气田剩余储量、生产能力、措施潜力及滚动勘探开发潜力。做好老气田气井分类、井筒现状,以及井场地面现状、集输场站、管网、增压、净化等装置设施分析,为精细化制订和实施老井挖潜措施提供依据。建立老气田开发技术水平、生产管理水平、经营效益水平三维度的三级开发指标体系,开展老气田开发指标对标管理。针对老区稳产面临的实际问题,公司聚焦地质与气藏工程、采油气工艺、地面集输工艺等领域开展针对性研究,通过精细气藏描述、细化工艺技术措施、强化井筒完整性管理、加强间歇井生产管理等措施,提高采收效率。
去年,公司共实施老气田措施挖潜143井次,当年增产天然气4.73亿方。优选58口老井修井复产,当年产气超3000万方。今年一季度共实施老气田措施挖潜185井次,增产天然气1.79亿方。
今年,公司将持续做好老气田稳产工作。通过开展滚动勘探、旧井挖潜上试、排水采气、增压集输等工艺技术,实现措施增产。加大力度维修改造地面设施设备,配套升级数字化控制系统,推进无人值守井场管理,提高老气田管理效率。同时创新探索合作挖潜工作,遵循“把技术可采储量转化为经济可采储量”“把无效产量转化为有效产量”原则,完善老区挖潜和精益开发模式,做好动态分析、储量复算、产能标定等基础管理工作,深入论证并试点老区合作挖潜工作,实现老气田综合递减率控制在8%以内,确保完成“十四五”老气田年产40亿方目标。