时间: 2022-03-04
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从胜利走向胜利

——首台市场化应用“一键式”人机交互自动化7000米钻机生产保供纪实(一)

从胜利走向胜利

——首台市场化应用“一键式”人机交互自动化7000米钻机生产保供纪实(一)

图文/姚东

2021年9月“一键式”自动化钻机工业性实验启动,并于12月份顺利完成实验过程。在整体实验工程中实现了高效的人机交互作业,体现在实际应用中自动化程度高、安全性能高、操控性能优等特点,得到川庆油田用户的高度评价。该钻机被列入集团公司首台套重大技术目录,入选国家“十三五”十大科技创新成果。

同年12月,在中石化装备招标中,“一键式”人机交互自动化7000米钻机完成首单签约,标志着我国最先进的自动化钻机工业化投运。钻机交付后将参与国家示范项目胜利油田页岩油钻探开发任务。

此套钻机生产周期仅为4个月比常规钻机还要少1个月,作为公司的“A+”重点项目,得到公司上下一心的合力支持,钻机分公司钻一试验二班员工从2022年1月20日结构件陆续到实验井场开始组装,到春节前完成了底座的安装,大年初三班组全体加班组装井架,历时不足1个月的时间,于2月21日顺利完成钻机起升。起升完成后,紧接着是拉力实验,在完成底座试验后,实验装置出现了故障,不能保压。井架拉力实验受到阻碍,厂家不能及时维修,在生产主管的带领下主动分析故障原因,努力尝试修复,但由于不熟悉结构原理,未能排除故障。邀请国家研究中心技术专家联合会诊,直至当晚7点实验装置才恢复。由于第二天要继续安装设备,井架拉力实验必须当晚完成,配合质量检测部员工完成井架拉力实验,试验结束时已是凌晨1点多了。

自动化分公司装配工区全体员工,从正月初二加班装配自动化管柱设备。为了减少设备调试时间,部分设备在新建的实验台架上进行安装调试,国家研究中心智能控制所员工在司钻房内进行联调测试设备性能。


目前,整体设备安装已经就绪,设备调试工作已经展开,第二套 “一键式”人机交互自动化钻机,在第一套基础上进行了多项优化设计和应用,联调工作任务繁重。相信在全公司干部员工的奋力拼搏下,此钻机项目一定能按时交付用户,为国家页岩油钻探开发做出新贡献。


五秒的汽笛声后,起升指挥的信号旗举起,钻机开始起升。


钻机起升现场


春节期间,钻一试验二班员工加班组装钻机。


自动化分公司员工在试验台前装配动力猫道。



钻机起升前,试验工们充满着信心,脸上显露出满足微笑。



国家研究中心智能控制所员工调试管柱自动化设备。


2月18日,瑞雪纷纷为宝鸡增添了靓丽的景色,但却延误了试验井场的安装工作,西安宝美电器的员工抓紧时间连接线路设备,为设备调试做准备。




随着动力猫道的安装,设备安装工作已基本完场,设备调试工作全面展开。



版面图