时间: 2023-09-21
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降本控费,于精进处再进一步

简要说明 该作品通过对抚顺石化公司石油二厂降本增效工作调研后,以案例的形式反映了“一切成本皆可降”理念在基层单位的具体实践。该厂以“四全”“四精”理念为根本指引,按照“事前算赢、事中干赢、闭环考核”路径,将集团公司降本控费决策部署层层落实到

燃料日耗量同比降低70余吨,蒸汽日耗量同比下降1000余吨,新鲜水日耗量同比下降1万吨以上……石油二厂依靠事前算赢、事中干赢、闭环考核,瞄准高点再起跳——

降本控费,于精进处再进一步

记者 李冬铃

  一切成本皆可降理念是企业低成本发展战略的破题之匙,是公司奋力打造五个一流的重要战略路径。石油二厂作为公司炼化产业链条源头,以四全”“四精理念为根本指引,按照事前算赢、事中干赢、闭环考核路径,将公司降本控费决策部署层层落实到每一项优化措施,实打实地体现在每一个指标持续攀升。
  今年前四个月,石油二厂在原油加工量同比增加5.99万吨的情况下,燃料单耗同比下降1.12千克/吨;蒸汽耗量同比减少3.23万吨;新鲜水耗量同比降低145万吨;燃动费用同比下降超5000万元……
  在加工量提升的情况下,如何做到燃动费用一降再降?一切成本皆可降理念怎样层层传递,融入员工的每一次操作?记者深入石油二厂的田间地头一探究竟。

事前算赢——
抓住主要矛盾,牵牢降本牛鼻子

  公司有部署,基层有行动。石油二厂厂长助理孙冰表示,公司员工代表大会的生产经营报告中明确指出,要锚定燃动消耗这一关键指标,在燃料消耗总量和结构上实现新突破。年初开始,党委厂部就牢牢抓住燃动指标,组织力量开始攻关。
  起步不容易,起跳更艰难。作为一家老牌炼企,特别是随着近年来持续推进提质增效,降本的空间越来越小。如何让干毛巾拧出水来?
  石油二厂的对策是,通过事前算赢抓住主要矛盾,以顶层设计为统领,全员、全系统、全流程推进,确保提质增效工作的精准性、可行性、实效性。
  燃动系统有燃料、水、电、蒸汽等15种消耗项。我们将各项消耗列表汇总,逐个分析挖潜空间,燃料、蒸汽、水是占比权重最高的三项。其中,燃料费占能耗成本的20%,是降本控费的主要矛盾点。孙冰指着测算表格中的数据介绍,而且每减少1吨燃料消耗可减排3吨二氧化碳,能取得经济效益与社会效益双赢。
  认准了就干!在统筹分析全厂燃料系统降耗因素的基础上,他们首先在优化燃料组成方面落子
  天然气、焦化干气是燃料系统的主要组成,同时还是制氢装置的原料。两者热值相差不大,但是作为制氢原料,每吨天然气要比焦化干气多产900标立氢气,焦化干气做燃料更经济。生产运行部的管理人员李昊远介绍,他们增加了制氢原料中的天然气占比,将替代出来的焦化干气并入高压瓦斯系统作为燃料气使用。节省下来的天然气除了抵消制氢原料增加量之外还有盈余,测算、调整、调整流程,一系列优化措施打开了降耗的空间。
  效果如何?客观的数据最具说服力。调整后,制氢原料中的焦化干气占比由13%降至3%,日替换出30吨焦化干气进入燃料系统,最终日节约5吨天然气。实施优化制氢原料和燃料组成项目以来,共节约天然气450吨,降低燃料费110万元。

精算细调——
一炉一策对症下药,优化调整细到末梢

  310开始,李昊远每天一大早都要将各车间燃料用量统计表排查一遍,一旦发现异常立即组织车间分析原因及时调整。“3月份已经节省1260吨瓦斯。李昊远喜上眉梢。
  从石油二厂办公楼向南远眺,大蒸馏、加氢、重催……21套大大小小的装置鳞次栉比向前铺展,18台加热炉端坐在阡陌纵横的管线矩阵中。为了让降本控费的一招一式抵达这些神经末梢,厂里组织人员逐台琢磨它们的脾气秉性表单式列出每台炉子的氧含量、排烟温度的设计值、实际值、极限值,一炉一策地制定降耗措施。
  氧含量越低炉子的热效率越高,也就意味着燃料消耗最低。可是氧含量过低,炉子容易燃烧不完全,不仅影响环保指标,而且容易造成单火嘴炉子熄火等问题。生产运行部副部长孟刚表示,各车间以工艺侧最低需求为标准,摸索出既保证完全燃烧又保证热效率的氧含量最佳值。如焦化装置将氧含量控制在2-3%之间,同时还提高了加热炉进料缓冲罐温度、降低了加热炉出口温度至适宜范围。就这样,经过对18台加热炉精算细调,叠加严格管控火炬燃烧等综合施策,全厂日均降低燃料消耗30吨。
  降本控费是系统工程,石油二厂在燃料系统精雕细刻的同时,也在蒸汽、水消耗方面做足了绣花工夫。
  为了进一步优化蒸汽系统运行模式,他们根据2月份蒸汽实际用量,切除了热电厂供二厂的3号蒸汽线,投用1号线少量补充低压蒸汽,降低了防凝蒸汽损失及管线热损;3月份,根据大部分装置停用工艺伴热与工艺用汽的实际,比去年提前两个月停用了热电厂供二厂的1号低压蒸汽线,再次降低汽耗。
  如今,各装置优化蒸汽管控的例子比比皆是。重催车间降低柴油闪点,减少汽提蒸汽量,节省蒸汽0.4/时;制氢车间降低转化炉配汽、增加外送蒸汽量,同比增加外送量8/时;烷基化车间将气分装置塔底再沸器由蒸汽加热改成热水加热,节省蒸汽约10/……
  在降低新鲜水消耗方面,石油二厂也是巧招频出。提高污水回用量,降低循环水厂补水量,同时加大净水车间中水回用量,目前预处理消防池补水基本停止了新鲜水补水。一季度,污水回用量比去年同期增加7.17万吨,意味着省下了7万余吨的新鲜水。孙冰介绍。此外,通过降低山顶水库液位使新鲜水供水干线降压运行,减少损失量;持续优化润中、关山和大伙房水库三个水源地供水量和机泵运行方式,充分发挥大伙房水库供水依泵额定流量结算的特点,全力保证流量最大等。一季度,全厂新鲜水耗量同比降低118万吨,减少废水排放43.5万吨,累计节约费用387万元。

双向激励——

用好人这个关键因素,全员争做降本排头兵

  作为公司炼化生产链条的源头,石油二厂不仅要保证自身平稳运行,还要确保下游乙烯链条的原料供给稳定,可谓牵一发动全身。每做一项优化调整都要慎之又慎,不但要多套装置连锁动作,科学统筹系统平衡;而且要有大局观,不能只算自已的经济账,还要兼顾公司整体的大盘子,算好责任账、全局账。
  装置多、流程长、而且地域分散,这么大的工作量,单靠几个部门、几名管理人员显然力不从心。我们要充分发挥车间、班组乃至每名员工的主观能动性。孙冰表示,为了激活人这个最重要的降本力量,厂里出台了双向激励机制,通过建立专项奖励机制,正向破解干多干少、干好干坏一个样的怪圈;通过加大考核力度,反向纠治不愿干事、不敢干事、不会干事乱象,激励干部员工不做旁观者争做排头兵
  去年年初开始,石油二厂建立并运作提质增效专项奖励机制,个人和单位分别奖励,既让牵头人尝甜头,也让全车间员工受益。去年底到今年初,厂里用于提质增效专项奖励已经达到50万余元。截至目前,车间负责人中最高获奖1万元,车间中最高获奖10万元。年初开始,他们又推出了跑冒滴漏管理奖励办法,发动员工排查治理蒸汽漏点,一季度共排查并消除漏点271点。
  票子发到干实事的人手里板子打到做虚功的人身上
  以前罚个百八十块的不痛不痒,现在打底儿考核2000元,让躺平的人真正肉疼。孙冰说,为强化考核力度,精准破解过度用能问题,厂里每周组织一次检查,结果在周一全厂调度会上公布,限期整改。考核强度上来了,过度用能的现象明显见少。刚开始最多一次考核了2万余元,后来问题大幅减少,考核额度直线下降。
  双向激励机制充分激发了干部员工干事动力和活力。针对气柜瓦斯回收能力达不到满负荷的问题,相关人员联合攻关,详细梳理各车间的PID图,再结合现场实际一个点位一个点位地排查可能的瓦斯排放点,逐点研究制定停止排放、减少排放、直接排高压系统方案。经过两个月的流程动改和调整,气柜瓦斯量和组成的稳定性都得到了极大地改善,不仅解决了气柜瓦斯回收能力问题,而且进一步回收了C3C4等高附加值产品。
  如此这般,石油二厂频道不换、力度不减,持续拉低成本费用底线,拉高提质增效上线。下一步,他们准备在科学测算投入产出比的基础上,通过技术改造的硬措施继续降本压费,拧干毛巾上最后一滴水
  不驰于空想、不骛于虚声,石油二厂的降本压费精进版仍在持续。

 


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