基层“金点子”故事2
●记者 李志强 通讯员 肖丽娟 刘天顺
信息网络公司乙烯仪表车间:修旧利废改造控制器 节省30万元
乙烯老区聚丙烯挤压机添加剂称重控制器改造已经一个月了,测试表明,改造后的控制器完全能够满足生产工艺需
求。这是信息网络公司乙烯仪表车间修旧利废的成果,节约费用30万元。
乙烯老区聚丙烯挤压机有两套添加剂称重控制系统,主要用于控制聚丙烯粉末和添加剂的加入量,是产品质量等级的重要保障。由于控制器已使用了20多年,显示屏模糊、控制不平稳,需要更换,而此型号的控制器已经停产,如要升级,每套控制器需要花费30多万元。两聚动力区长杨礼坐不住了:“
两聚有10套这样的称重控制系统,全部更换需要300多万元。”2019 年 10 月,杨礼找来之前淘汰的另外一个品牌的控制器,开始研究两种控制器电路图和控制原理,找到相同点。他和车间技术人员一起将现有的控制器拆除,对称重测量原理仔细研究、分析、测试,然后与那个淘汰的控制器进行组态、校准,最后依据生产工艺,根据测量曲线对参数进行修正,将转换模块的输出信号引到自动操作系统进行控制。
提质增效迫在眉睫。今年4月中旬,在杨礼的建议下,前期改造成功的控制器正式投入使用,并在实际运用中进一步测试。杨礼说:“改造后回路简单明了,可以很大程度上提高聚丙烯挤压机平稳运行,避免不必要的称重系统波动,也便于仪表人员快速处理问题。”
目前,根据对每批次产品进行分析,改造后的控制器完全符合生产要求,为其它9套老旧控制器改造提供了技术储备。
杨礼说:“随着科学技术的发展,仪表被称为工业生产中的‘眼睛’,而我负责的设备区域有仪表 13000 多台。在提质增效工作中,我们有责任擦亮所有‘眼睛’,精准为安稳生产运行保驾护航。”
杨礼(图左)和车间技术员一起研究控制器原理。
炼油厂第二联合车间:停开一台泵 每月节约电费1.15万元
炼油厂第二联合车间有多套环保装置,尽管不能产生一定的经济效益,但保持良好的运行效果,对环境改善至关重要。公司开展提质增效专项活动以来,车间通过降低装置蒸汽耗量、用中水替代新水、修旧利废等措施,防止效益流失。
今年 2 月初,车间停用了污水预处理装置含油污水外送泵,利用污水罐与下游污水处理场之间存在高度落差的优势,用自压方式将炼油厂所有含油污水送至乙烯净化水联合车间。含油污水外送泵停用后,每小时外送含油污水量 50 方,生产运行正常,单台泵每月节约电费1.15万元。
王英魁是炼油厂第二联合车间污水预处理装置的工艺干部,去年上半年,他想到用自压方式外送含油污水。他与车间工艺专业的同志进行了交流论证,并初步进行了测试。
测试的时候,因为没有副线,污水要经过机泵的叶轮再流出去,对叶轮造成了磨损。于是,车间采纳了工艺专业组的建议,于2019年大检修期间,在外送泵旁边增加了一条直径15厘米、长度2 米的管线作为副线。再次测试时发现,尽管流量偶尔有些波动,但并不影响污水外送,尤其在污水外送量较小的情况下,完全可以实现自压输送。
车间还对长期停用的含油污水外送泵定期盘车,转动轴承540度,防止轴弯曲变形,防止设备沾染其他介质,造成机泵转子卡涩。今年 2 月份至今,含油污水外送泵一直处于完好备用状态。
王英魁说:“我们根据最近几年的污水量进行了测算,这一台泵的停用,仅电费一项,一年大约可以节约8万元。”
王英魁紧盯泵密封压力,确保泵的流量输送满足工艺要求。