点滴做起节能降耗
细节入手提质增效
年初,谁也无法预想新冠疫情会肆虐全球,如同“黑天鹅”,遮蔽世界经济,冲击全球市场,接踵而至的油价断崖式下跌,对能源产业产生巨大冲击。尤其石油装备制造企业,市场需求下滑,业内竞争加剧,企业面临着重大挑战。
在当前形势下,深入开展提质增效工作,是适应新形势、应对新挑战、谋求新发展的必然选择。在公司整体部署下,钻机分公司积极开展提质增效工作,提高认识形成共识,眼睛向内看苦练内功。向管理、生产、技术等方面要效益,坚决完成公司下达的提质增效目标任务。在此项工作中,钻机试验井场做出了有益尝试并取得了成效。
来到新区试验井场,映入眼帘的是高耸的钻机群,吊车、叉车、高空作业车、运输车穿梭其间,身着“石油红”工装、头戴安全帽的试验工全神贯注地投入工作。在装配试验作业中,针对车辆、油品、装配物料、包装材料等方面进行了细致梳理,制定了工作措施,并有效实施。
井场工区生产调度吴瀚,负责吊车分配和工作量的统计,他是这样描述他一天的工作的:周一依据生产周计划,和实际装配工作需求,制定吊车使用方案。分配的原则是起吊工作项目必须与吊车载荷相匹配,以杜绝安全隐患和不必要的浪费。分配方案在班前会上宣布,并以文档形式发布在班组工作群和吊车司机工作群,使员工明确工作任务,及时进入工作状态。
对吊车使用实施弹性管理,依据当天的工作进度,在下午5:30召开协调会,调配当晚加班吊车的使用,和第二天吊车派用,有效避免了人员窝工和吊车闲置的资源浪费,降低物流成本达到10%以上。
在油品的使用中“抠”效益。每套钻机装配试验中,液压站加注液压油7-8桶,每桶标重170公斤。在运行实验中由于各种工况的原因,在试验完毕后回收的液压油都不同程度的含有水和其他杂质,必须进行滤油处理才能使用。
负责此项工作的老师傅孙胜利说:“根据装配钻机数量的不同,每月过滤回收的液压油25-30桶,换算为5.1吨。我们细化了液压油加注和抽取方案,要求各装配班组将液压站运至油库机械加注或抽取,避免现场施工中的意外喷溅,避免浪费和污染场地。”这样可以有效提高液压油复用率,每月至少节省成本上万元。
在钻机组装试验中,对用量最大的柴油,积极统一协调,采用集中试验的方式,充分发挥柴油机组效能,防止频繁上下线产生的怠速运转,有效减少用油量达到5%至10%。
将提高包装箱重用率作为挖潜增效的又一关键点。经过前期的分类梳理,钻机分公司现已对100多只铁箱进行了改造,用于日后钻机的包装发运,预计可节约30余万元。
发挥员工的主动性是解决问题的关键。一切生产要素中最重要的是人,产生决定因素也是人,只要工作能得到员工们的理解和支持,办法总比困难多。
夜幕降临,附近的楼群已是万家灯火,试验井场灯光通明,钻机的装配、试验工作仍在进行,这就是责任和担当的体现。责任和担当才是实现公司提质增效的根本保障。
图/文 姚东