“双高老区”逆生长 “孔店模式”闯新路
第六采油厂打造老油田提质增效“样板间”纪实
■记者 崔丹丹 通讯员 徐璐
拥有48年开发历史的孔店油田属于复杂断块油藏,储量动用程度不均,油水井利用率不充分等难点严重制约着油田开发。面对这些“痛点”,第六采油厂主动思变,在转变认识、技术创新、精细管理上先行一步,创新形成“一清二变三提”双高油藏控递减开发的“孔店模式”,以实际行动向“沉疴顽疾”亮剑开刀。
一系列举措实施后,孔店油田原油产量持续攀升,自然递减下降到-2.07%,油气完全成本下降到42.3美元/桶,倾力打造出老油田提质增效“样板间”,实现了油田老区“增产、增效、增值、增色”。
一清:精细研究 剩余油认识“清”
原油开发越到后期越难,这是常识。一方面是逐年大幅压缩的生产运营成本,另一方面是越来越“瘦”、越来越难采的油,要产量,又要效益,这道题怎么“解”?
六厂人不等不靠,迅速寻求“金钥匙”。“我们针对孔店油田综合含水高、剩余油高度分散的开发特点,按照‘四个不等于’研究思路,从层间、层内、平面及微观等不同角度认清剩余油,为效益治理奠定基础。”该厂地质研究所所长周福双说。
思路拟定后,便开始“5个开展5个实现”的精细研究:开展砂体叠置关系研究,实现层间剩余油潜力清楚;开展构型特征及成因研究,实现层内富集部位清楚;开展时移饱和度建模研究,实现平面饱和度分布清楚;开展时移饱和度建模研究,实现平面饱和度分布清楚;开展剩余油微观驱替研究,实现微观赋存状态清楚。
以孔店地区精细油藏数值模拟为例,建立了构型级别的数值模拟模型,精度较以前提高30%。同时考虑特高含水期油藏不同部位油水分流能力的巨大差异,应用优势潜力丰度定量表征剩余油分布技术,建成180个数模层、28个单砂层的优势潜力丰度剩余油分布图,使精细开发更有的放矢。
以模型为指导,孔店油田今年投产新井10口,截至目前平均日产油48.83吨,年累计产油6632吨;指导油井措施7口,平均日增油21.53吨,年累计产油3468吨;指导水井措施12口,水井动态调配30井次,控递减增油4900吨。治理后,孔店油田原油产量持续攀升,自然递减控制在-3.2%。
二变:精细开发 技术支撑油田增产增值
剩余油认识清楚为精细开发奠定了基础,开发方式和工艺技术的持续改变,则成为提高储量动用程度和采收率的重要法宝。
改变开发方式,让每一吨储量都发挥增产增值作用。通过努力,该厂改变了以往认为地层能量偏低、无法建立有效水驱井网的观点,开展了细分层系、重建井网、分类防砂等措施完善井网,水驱储量控制程度由33%提高到100%,断块678万吨储量全部动用,采油速度由0.09%提高到0.77%,原油日产量从16吨上升至171吨。此外,还通过改变流线方向、驱替介质和水驱等手段,提高油层动用程度、扩大波及系数、控制含水上升速度来增产量。三次采油规模覆盖储量可观,采收率提高12个百分点,三采区块日产油量由241吨上升到371吨。另外一方面,针对孔104、孔三、孔85X1等三个断块,以建模数模一体化技术为指导,逐步形成“层对层温和注水+大排量注底水”底水油藏水驱油模式,在10个注水井组开展“增加底水托举能量、增加边缘注水能量、增加平面驱替方向”的矿场实践,有效控制了递减和含水上升,油组含水上升幅度由3.19%下降到0.13%,年缓解产量递减2000吨。
三提:精细运行 全过程管控实现油田增效增值
油田开发离不开生产过程的全面管控,为此,该厂开展一井一工程、一体化、一盘棋管理方式,通过提高开井率、时率、能耗管控水平等关键指标,实现开发过程的高效运行,从而实现油田增效增值。
“效率就是产量,效率就是效益。”采油六厂党委书记、厂长刘建峰介绍说,“一体化运行、一盘棋统筹打破了组织及专业壁垒,能够最大限度减少沟通成本,确保各环节高效衔接。据统计,生产组织时效较以往提升20%以上。”
突出分类治理,提开井率增效。按照一井一工程思路,该厂开展油水井恢复、油水井转换、井筒和井底修复、定点测试等工程,孔店油田采油井开井率由70%提高到90.9%,注入井开井率由69.7%提高到90.1%。通过侧钻、井底修复以及浅层气挖潜等措施恢复长停井8口,累计净增油2261吨,增加天然气产量180万立方米,实现效益783万元。
突出“一盘棋”运行,提时率增效。该厂构建生产组织“一盘棋”的“1+N”运行格局,构建以生产运行部门统一指挥、技术管理基层施工多部门响应的指挥模式,保障了油气生产运行的高时率、高效率。2020年电路检修中,该厂发动9个部门,同时处理生产问题174处,减少单井停井800余小时,且未发生一例躺井,孔店油田生产时率由94.2%提高至97.6%。在生产管理中重点抓好控躺井,针对油水井生产过程中出砂、聚堵、聚窜、套损、偏磨等“五害”,形成了“五精、四优、三治”控躺井管理法,孔店油田每年通过综合治理,减少短周期井6井次以上,年累计增油191吨,综合时率86%,年节约42.1万元。
突出降本增效,提高能耗运行效率增效益。运用“123”能耗管控模式,即“一找准”,找准能耗控制切入点;“二强化”,强化管理和技措双驱动;“三推动”,推动落实三大生产系统节能措施,实现生产全过程能耗管控,提高生产系统效率。
通过生产全过程节能降耗,2020年累计措施节电57.7万千瓦时,节约电费47.8万元。近四年来,油(气)生产综合能耗由7.50千克标煤/吨下降到4.83千克标煤/吨,机采系统效率与注水系统分别由29.64%、38.8%提高到35.82%、51%,能耗管控水平持续提升。
孔店油田控递减“一清二变三提”开发模式是“四增工作法”的矿场实践结晶,是新发展理念在基层落地生根、开花结果的典范,为老油田增产、增效、增值、增色提供了样板,是老油田提质增效的示范区。