对症施策 老油田“老当益壮”
——华北油田推进老油田“压舱石工程”纪实
老油田是油田赖以生存的根基,也是“饭碗工程”。实现老油田持续稳产,是一道难题,也是一道必答题。
今年,华北油田全力推进“1+5”老油田“压舱石工程”,不断夯实产量基础和效益基础。截至5月3日,油田共完成油水井措施309口,治理后压舱石区块日产油上升232吨,综合含水降低0.5个百分点。
全面统筹 筑牢稳产上产根基
老油田是最优质的储量资源,蕴藏着巨大的上产稳产潜力,是原油产量和效益的压舱石。油田打造新时期新华北,锚定打造千万吨当量综合能源公司战略目标,必须做稳做实“压舱石工程”,夯实油田发展根基。
自2022年6月份股份公司启动“压舱石工程”以来,油田在公司范围内优选储量产量占比大、开发矛盾突出及剩余油潜力大的肃宁—大王庄油田为股份公司压舱石示范工程,并进一步优选西柳—高阳、岔河集、别古庄、车城—荆丘、阿尔善等5个油田公司级压舱石工程示范项目,以控制递减率、提高采收率为中心,力争通过3年努力,年产量由目前的159.8万吨上升到178.8万吨,推动冀中、二连老区年产量由目前的378万吨上升到400万吨。通过“压舱石工程”的示范引领,建立老油田高效开发技术路径和管理体系,形成可复制可推广的老油田高效开发调整新模式,推动实现老油田产量稳步上升。
华北油田将“1+5”老油田“压舱石工程”列为年度“十大重点工程”之一,研究解决老油田重大生产和技术难题,坚持事前算赢、事中干赢、干后保赢,切实发挥效益压舱石作用,为老油田长期效益开发起到示范引领作用。
在强化保障上,成立油田公司主要领导任组长的领导小组,并组建勘探开发研究院、工程技术研究院和采油厂参与的技术团队,定期与北京勘探院结合交流,为“压舱石工程”提供技术支撑;密切跟踪方案实施效果,及时优化调整方案,层层分解任务指标,分月度详细制定工作计划,强化时间节点考核,确保各项任务指标完成。
因藏施策 提升开发效果
历经勘探开发数十年的老油藏,只有明晰利弊,找到“病症”,对症下药、因地施策,方能让老油藏恢复生机、老而不衰。
当前,老油田资源储备不足、资源劣质化加剧是不容回避的客观现实,而且注水砂岩油藏仍是产量的主体,持续稳产面临挑战。但同时,冀中、二连探区老油田剩余资源量大、储量资源优质,具备进一步提高资源转化率的潜力和提高采收率的潜力。
研究人员从地质特征描述入手,地毯式搜集动静态资料,摸排油藏“前世今生”,摸清地下油气脉络。通过深入研究,进一步明确“压舱石工程”技术路线,以开发矛盾突出的老油田为治理对象,按照“五重”技术路线,以精准油藏描述为基础,以精准方案设计为前提,以精准措施工艺为支撑,以精准开发管理为保障,开展立体扩边扩层、井网细分重组、精细水驱调整、转换开发方式、三次采油推广五个方面工作,扎实推进老油藏精细精准挖潜、分级分类治理。
肃宁—大王庄油田是投入开发40余年的老油田,面对“衰老”问题,研究人员充分考虑每个油藏的特殊性和复杂性,针对不同油藏类型、不同开发阶段,采取不同的开发策略和主体技术,围绕评价建产、井网细分重组综合治理、提高采收率三个层次开展治理,今年共部署投产新井40口,截至目前已完钻14口井,投产13口井。
西柳—高阳油田是采油一厂原油稳产上产的顶梁柱。通过采取加大新区评价建产、加强老区分类治理、低渗油藏开展酸化增注等措施,油藏展现新活力。目前,西柳—高阳油田日产油稳定在700吨,开井率超过80%,全年产油可超0.9万吨,老油田综合治理效果初显。
持续创新 破解开发难题
常规开发难以维系油田稳产增产,只有勇于改变思维方式,运用新的技术手段,才能突破瓶颈。
为确保“压舱石工程”持续上产,油田公司加大技术创新力度,开展河间东营油藏“二三结合”化学驱、留62断块空气热混相驱、蒙古林砾岩火驱等先导试验,为“十五五”持续上产做好技术支撑。
截至5月3日,位于内蒙古的股份公司重大开发试验项目——蒙古林油田砾岩油藏火驱开发先导试验,已累计注气2320万立方米,对应油井见效15口,累计增油0.41万吨,含水下降17个百分点。项目的实施为公司稠油油藏整体效益开发开辟新路径,实现采收率进一步提升。
相对于传统水驱,火驱具有适用范围广、驱油效率高、采收率高的优势,可有效解决稠油油藏开采难度大的问题。实施中,研究人员精准把控地下、地面、地上等施工环节,多次优化完善建设方案,选择技术先进的微波裂解技术作为烟道气处理工艺。特别是今年以来,研究人员持续开展生产特征研究,针对局部井间干扰开展动态调控,并针对高气液比影响泵效、井筒结蜡等问题,开展配套工艺技术试验,有效改善了单井生产情况。
“二三结合”是将二次开发与三次采油作为一个整体进行统筹规划,提高采收率,实现老油田效益稳产的有力举措。今年,研究人员在河间东营油藏开展“二三结合”化学驱先导试验,通过重构井网、立体优化,加密井均钻遇新油层,井区连通率进一步提高,且新投产井均取得较好产油效果,大幅提高了复式油藏储量控制及动用程度。截至目前,河间东营油藏“二三结合”化学驱调整效果显著,水驱波及体积进一步提高,已完成7井次注采完善措施,实施3个井组凝胶调驱,日产油上升42.7吨,含水下降11个百分点,实现了“双高”老油田产量止跌回升。
目前,老油田涌动夺油上产热潮,钻机高效运行,产能建设加快推进。研究人员创新思维、精雕细刻,不断激发老井上产潜力,为油田高质量发展续航鼓劲。预计到2023年底,“1+5”老油田“压舱石工程”治理区块全年产量将上升5.2万吨,自然递减减缓1.5个百分点。