小技改解决大问题

    期次:第5482期   

“通过压裂车中后桥制动分泵技改技术的广泛应用,我们今年省下了近7万元的维修成本!”2022年12月8日,井下作业公司机械厂维修队负责人罗森翻阅着年度维修台账,迫不及待给大伙分享着成果与喜悦。

一直以来,FC-2251Q及YLC140-1860两种压裂车型的中后桥制动分泵支架断裂频繁,导致分泵及分泵总成的损坏频率极高,换件费动辄几千上万元。未实行技改之前该类型的制动分泵至少每半年就要更换一次,高昂的换件费、因换件维修耽误的施工周期,成为了井下机械厂维修队亟待解决的难题。

“时间要省,成本也必须要降。”井下机械厂新疆维修队主动出击,积极组织设备管理及维修人员开展研究,对此类车型分泵支架断裂处实物进行反复对比,并通过推演分析得知,该车型的制动分泵支架受力点与固定点较远,且为单一集中受力,车辆行驶制动过程中因道路颠簸、振动等外界不利因素使分泵支架受力不均衡,从而导致支架在同一位置出现频繁断裂。

找准问题根源后,井下机械厂维修队迅速制定技改方案,测绘结构图纸,采取在分泵支架底端两侧焊接三角拉筋板的方法,有效分散了支架底部的集中受力,大大提升了该分泵支架的整体强度。

“小技改解决了大问题!”通过1个检修周期实践论证,此类车型制动分泵支架频繁断裂的情况得到了有效改善。这一举措,不仅为野外施工作业单位降低了换件成本,减少了维修时间,还极大程度提高了车辆制动系统的安全稳定性。“经过初步估算,此项技改至少可为该车型分泵支架延长3年的使用寿命,每年可为每台压裂车节省近3万元的换件费用。”罗森如是说道。

去年以来,面对严峻的经营形势,井下机械厂结合生产实际,积极内外挖潜,着力于从细节入手,通过技术革新、优化工艺流程、管理创新等手段,全面完成了各项目标任务,为公司高质量发展提供了坚强设备保障。

(翁兵 秦可)