川中油气矿南广采油气作业区

三年磨剑 扭亏为盈

    期次:第5482期   

本报讯 2022年12月12日,川中油气矿南广采油气作业区日产气突破100万方,年产气量达到2.75亿方,年输气量达到16.6亿方,实现了扭亏为盈。

自2019年机构整合起,南广采油气作业区就立足打破发展制约瓶颈,瞄准含硫区块上产机遇,主动做好融入准备,迅速成立含硫气田人才储备工作组,为顺利接手含硫区块打下了坚实基础。

随着龙女寺多层系试采拉开大幕,南广采油气作业区应势而动,主动把握机遇,两年间顺利完成作业区首口含硫井磨溪129H井、茅口组高产井磨溪145井等4口新井的投产工作,并于今年初成功接手龙女寺多层系区块优化调整的11口井管理,作业区迎来了全面上产的春天。

在新井投产任务中,工作组端口前移,其中磨溪129H井实现26天建站投产,磨溪145井实现21天建设完工投运。通过精细化管理,仅7个月产气量平稳破亿方。针对充探1井试采盐结晶堵塞难题,技术干部全程现场值守,采取优化工艺流程,加装井下工具,地面泵注热水等多种方式摸索解堵方法,为盐岩油气储层试采积累了经验。通过精细区块运行管理,作业区实现安全平稳运行,产气量较2019年翻了5.5倍,取得了飞跃性突破。

锚定老区老井,在广安、龙女气田推广12口井智能开关井工艺,实现月增天然气35万方。开展7口井柱塞排水采气工艺措施,实现月增产天然气20万方。实施广安气田泡沫排水采气,共计增产天然气200万方。全面摸排关停潜力井,按安全复产难易条件有序完成15口井复产工作,既消除了井口压力安全隐患,又实现天然气增产100万方。全年通过各类工艺措施及复产,老区共挖潜增产1200万方,较年度任务超产600万方,实现老区稳产增产见效益。

南广采油气作业区严格产输销控一体化精细管理,加码发展推力器。建立外输单井站、中心站、作业区三级联动,细化输损监控单元,缩短计量动态分析周期,以输损指标为切入点,开展异常情况分析。建立与外输用户定期对接沟通联系机制,严格控制输差。针对老区计量流程直管段不够、铂电阻位置不合适等问题,积极有序推进整改,近3年计量整改场站30座,全力确保输气效益颗粒归仓。

(宋晓红)