本报讯(通讯员 张菁)2022年,采油五厂输注作业区持续深化精益管理活动,坚持“人人都是成本员、人人争当金管家”,推动提质增效取得新成果。
原油处理组在控制3号4号罐液位、调控脱水炉温度的前提下,积极开展药剂实验,结合现场数据变化情况,调整加药量或加药配比,保证各类指标正常。通过输油含水、底水含油、过渡带厚度、日加药成本四项指标,优选出性价比最高的药剂,提高来液沉降处理效果,减少药剂成本支出。作业区更换药剂后,3号罐、4号罐输油含水降低4个百分点,底水含油降低70mg/L,月加药成本减少1.2万元。将“移峰填谷”常态化,错峰调节外输排量,在用电高峰期降低排量节约用电成本,在用电低谷期提高排量,确保完成每日输油任务,实现月节约电费0.8万元。
为提升管理水平,减少机泵电量损耗,该作业区做好设备日常维护保养工作,员工每班对设备进行基础维护保养,并定期进行一级保养,延长设备使用周期,确保各台机泵高效运行。合理控制输出排量、来液温度及压力,在确保机泵完成外输任务的前提下,将机泵变频器频率调节在最佳范围内,减少电量损耗。截至目前,原油处理组维修费用与去年同期相比节约8113元。同时,积极开展修旧利废工作,沉砂池2号螺杆泵1月份发生变频器故障,由于其型号老旧,厂家无法修复。电工凌新海利用闲置的变频器自主对其进行更换,节省购置变频器及更换成本6万元。