重庆气矿

方井积水得到解决

    期次:第5457期   

本报讯(特约记者 李传富  通讯员 喻晓豪 彭雪军)10月21日,通过技改小组现场的反复实践,重庆气矿永川作业区成功解决非常规气方井深、容易积水的问题,不仅夯实了安全生产基础,还为同类型方井积水提供了借鉴经验。

 

针对非常规气方井深,积水无法外排,容易加速采气井口外腐蚀,从而影响气井本质安全的问题,重庆气矿高度重视,专门成立由技术信息室和技师工作室成员组成的技改小组,负责技术攻关。

 

该小组以黄203井为技改实验对象,深入实地调查详细情况,反复探索高效抽取方井内积水的方法,通过科学理论分析及多次现场调研,在确保操作的可行性、安全性条件下,最终选择采用气驱泵自动抽取方井积水,达到方井内积水自动外排目的,从而消除安全隐患。

 

自动排水装置通过硬管连接至方井底部,通过管道上下端感应器将压差反馈至井外控制器。感受到压差后,装置控制件启动气动涡轮潜水泵与气动隔膜泵,井底积水压力远远大于管道内压力,进而使积水沿着压力方向外排,达到有水排水、无水停泵的效果。

 

该项改良创新技术有效减少了日常需专人值守抽排积水的工作量,优化人力资源,降低了车辆使用和电能消耗,避免了使用电驱潜水泵抽水的安全隐患,提高了井口本质安全。据估算,该项技改措施推广后每年可节省运营成本10万元。

 

下一步,气矿将持续优化该措施,并在各气井推广运用。