本报讯(特约记者 王志轩 通讯员 李影)采油二厂深入开展提质增效专项行动,强化油井精细管理。截至目前,实施调参、调水、热洗、放套等2037井次,实现增油4622吨。
采油二厂紧扣各油藏特点,注重区块整装治理,在油水井精细化管理上下功夫。协调地质、作业区等部门,形成“多方联动”机制,定期组织技术人员逐一对油水井进行研究,做到油井“分级管控盯井到人”,精准分析变化,及时发现问题和潜力,多部门联动迅速处置。立足油藏,进行举升参数优化9井次,增油537吨;对先期注水培植见效油井,实施油水井动态调参,优选调参措施,综合考虑井下、油藏、采油情况,对见效油井适时适度开展参数调整,进行调水、调参169井次,增油3833吨。
采油二厂依托数字化平台大数据支持,落实油井日分析制度,及时发现抽油机功图变化、电动潜油螺杆泵异常停井等情况,迅速到现场落实出液情况,精准判断油井故障原因,科学分析、制定危险井抢救方案。围绕制约油井长效生产的“斜、砂、蜡、垢、稠”疑难问题,综合应用杆管防偏磨、无杆举升、液力反馈泵、井筒挡排砂、地层防砂等技术,实施热洗井筒、热洗干线、合理控套、放套等工作1859井次,增油252吨,确保潜力得到及时挖掘,停产变化井得到及时恢复。
采油二厂进一步落实油水井管理措施,提高油水井管护水平,稳住重点区块,切实保证生产时率。进入汛期后,超前部署谋划,密切关注天气预报信息,组织排查关键要害、故障易发地段的线路运行情况,对易遭受雷击、雨水冲刷的地区进行“特巡”,确保各类设备设施和线路检查维护到位。认真执行《危险井抢救管理办法》,对危险井的“油藏动态、工艺现状及生产历程”进行靶向分析、精准施策,努力做到“提泵效、控躺井、延周期、提时率、降成本、提效益”。截至目前,实施危险井抢救43井次,成功28井次,减少躺井造成的产量损失584吨。