本报讯(通讯员 刘昶)采油一厂大力开展长停问题油井治理工作,目前已完成5口井作业前期处理,其中2口井检泵开井,累计产油160吨。
修井作业过程中,常常会出现因压井压不住、压井不通无法建立洗压井循环通道,导致无法作业恢复油井正常生产。目前,采油一厂有这样的油井13口。对此,该厂采取多项措施治理长停问题油井,取得显著效果,为夺油上产注入新动力。
打通专业壁垒,建立特殊油井治理工作流程。针对上述问题,该厂建立特殊油井治理工作流程,明确油井的放压方式、放压跟踪以及放压放不下来油井的治理等环节,提升该类油井治理效率;坚持内外部联动,及时掌握放压的最新进展,研判是否具备上修条件,加强各部门沟通,提高工作效率。
“一井一方案”,差异化治理特殊油井问题。首先对油井进行放压,针对压井压不住的井,油压大于回压采取进系统放压,待油压降低至与系统压力持平后,采用地罐放压;针对油压小于回压的井,采取直接进地罐放压。若进地罐放压连续15天压力放不下来,采取对应层位水井关井或者水井投堵相应的层位位置水嘴后,再进行放压,确保油井放压无溢流。
高效组织运行,及时检泵恢复特殊油井生产。港2-61-1H井检泵用卤水30立方米反循环压井压不住,港237K井检泵反循环压井油管有溢流,两口井均因压井压不住,无法正常施工。对此,工艺研究所制定放压措施,排查对应水井注入情况,对两口井分别采取进系统和进地罐放压,并且压力落零无溢流后检泵作业,目前,两口井已检泵恢复正常生产,累计产油160吨。
采油一厂将持续开展特殊油井放压工作,细化治理流程,加快推动井口辅助安装环保回收装置、抽油杆防喷器及其他控压配套装置调研与使用,完善长停问题油井治理配套设备,全力支撑夺油上产。