精心安排
精巧改进
精准设计
本报讯(通讯员 田彩霞 刘建伟)7月29日,采油二厂雄安作业区岔一联合站内,岗位员工正在仔细查看气区废水密闭排放工艺的运行情况。这是该厂开展的天然气隐患治理项目中的一项举措。
今年,为全面落实油田公司扎实开展安全隐患大排查大整治工作部署,确保生产安全平稳运行,该厂针对天然气系统存在的多项安全隐患进行集中治理。
精心安排,推进天然气处理区隐患治理。岔一联合站气处理区是该厂唯一具备粗脱、浅冷和深冷气处理工艺的站点,平均每天生产液化气和高品质轻质油10吨以上。由于气处理装置中的压力容器、安全附件等必须定期检测,同时每年需要对分离器等工艺设备进行内部清洗、调整。7月6日至7月20日,该站进行气区检修和隐患专项治理工作,首先对气处理区废水密闭排放工艺进行改造,主要将气处理区的7台分离器、压缩机组和压液罐排放的废水密闭汇集至储罐后,根据液位自动泵送至油区储罐,改变了以往废水直排至马葫芦的工艺流程,杜绝了废水中轻烃组分非密闭排放带来的巨大安全隐患,其次增加注醇泵的安全泄压流程,保证了注醇泵的安全运行,使冬季生产更加安全。另外,进行了5具换热器和7台分离器内部清洗,17具压力容器的定期检验,64台压力、温度、液位变送器等仪表校验,74个检测、控制回路联校,有力地保证了检修设备在下一年度的正常运行。
精巧改进,落实轻烃罐区隐患治理。岔一联气区轻烃储罐缺少底部注水的消防措施,当罐体底部发生泄漏时,溢出罐外的轻烃有发生火灾爆炸的巨大安全隐患。该厂天然气技术人员因地制宜,通过使用储罐区南侧防火堤外水源,新建注水管线至5具轻烃储罐的排污阀,从排污口向储罐内注水,有效地解决了这一安全隐患。
精准设计,完善天然气管线隐患治理。首先,为提高天然气管道的完整性水平,该厂实施了管线检测及腐蚀点修复项目。截至7月26日,已完成输气干线检测64.6公里,信龙线外腐蚀点勘验和修复49个,使天然气管线运行更加安全。其次,按照《石油天然气工程设计防火规范》,岔南联合站内岔一站来气管线截断阀前、华港燃气公司供气截断阀后,都安装了泄压放空阀组,有效消除了因管线压力超高后无法泄压造成管线损坏的安全隐患。目前,技术人员已完成苏16井、苏1-2站进苏一气计量阀组建设的设计图纸,预计8月中旬可完成施工,施工后可持续校准天然气外输量,进一步降低输差。
下一步,该厂将持续推进全厂天然气生产系统隐患治理工作,主要集中在3个方面,即对站内天然气处理工艺进行优化简化、集中整合,增强外输能力;降低站场运行风险,逐步淘汰过时过旧、效率低下、存在较大隐患的制冷设备,提高生产效率;对跨河管线、占压管线进行整改,检测、勘验和修复干线以外的集气线,不断夯实安全基础。