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采四永清作业区自主维修天然气脱水撬创实效

   期次:第8405期   

  本报讯(通讯员 李心驰 何志刚)5月6日,采油四厂永清作业区完成了对天然气脱水撬的自主维修并顺利启机。此次维修仅耗时35小时,节约维修成本1万余元。

5月4日,永清气处理站员工在例行巡查时发现天然气脱水撬PLC控制柜内故障灯闪亮,设备运行模式自动跳转为手动且深冷装置内压差逐渐升高,天然气管线存在冻堵风险。

得知情况后,该作业区立即派出设备管理员、电工、仪表工等技术人员前往现场查看情况,并积极与设备厂家联系。但受疫情管控影响,厂家人员无法短时间内到场维修。

为尽快修复生产设备,作业区技术人员凭借以往同类设备的维修经验,通过目视观察、万用表测量、线路图纸对比等方式,从主板模块、电源模块、控制模块等部分分类逐一排查,最终发现是继电器和交流接触器损坏造成了天然气脱水撬故障。

故障虽然找到了,但是由于需更换的配件属于厂家特制备件,无法从市面直接购买,技术人员只能将损坏的配件全部拆解,利用现有的工具、材料进行部分替换,经过多次通电测试无误后,重新安装适配后,中控柜内故障灯熄灭,脱水撬恢复正常工作。

此次自主维修天然气脱水撬不但保证了设备稳定运行,而且降低了维修成本,增强了员工综合素质,为作业区推进提质增效工作,强化设备管理开创了新思路。

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