本报讯(通讯员 雷娜 杨晓军)“拆卸输出轴端压盖,再用顶丝将端盖顶出,清理端面……”5月11日8时,采油三厂肃宁作业区留69-34X井场,正准备治理减速箱输出轴渗漏的留69采油站两名员工在工作群内点击观看操作步骤。此前,该作业区工作群不仅发布了相关操作视频,还设置了“截屏求助”功能。这是该作业区以提升技术攻关、修炼自身内功为原则,主动排查治理抽油机减速箱漏油工作中的一幕。
该作业区油气开采多以抽油机为主,且抽油机服役时间平均在8年以上,运转过程中,随年份增长减速箱输出轴、输入轴、中轴等部位密封填料发生损耗、老化,内部润滑油泄漏。特别是当外部气温升高时,齿轮油流动速度和漏失量增加,油位补给更需争分夺秒,这不但增加了井场管理难度和成本支出,而且减速箱输入轴刹车端一旦出现渗漏,齿轮油进入刹车片,极易导致刹车失灵,造成机械伤害。更为重要的是,如若减速箱齿轮油泄漏到地面、基础、底座,还会对外部环境以及抽油机机体造成污染。
受疫情影响,部分道路受阻,外围修保队伍无法顺利就位,如何破解这一困扰许久的“老大难”问题?
与其等待,不如主动出击。该作业区以“四精”劳动竞赛为契机,进一步自我加压,由技能专家牵头技师组成的攻关团队和作业区领导、安全生产骨干提前一周对辖区370余口井抽油机减速箱逐一摸排,筛查出50口存在漏油现象的单井进行备案,并通过核实单井井号和减速箱型号,分析漏油部位、原因和泄漏程度,形成了先清理再添加特殊材料的密封填料这一攻关方案,共涵盖3大类7小项治理内容。
方案执行过程中,团队创新推出“现场+视频”相结合培训模式,切实满足各站员工操作需求。为减少人员聚集,团队搭建“线上”教学平台展开远程指导,指派专人将操作方法、注意事项和重点难点等内容全程录制上传至作业区工作群内,同时还设置“截屏求助”功能,叮嘱员工在操作前后以及闲暇时间随时查看,不懂之处用文字描述并截屏询问,让操作步骤和执行标准入脑入心。
与此同时,该作业区以单井为单位展开帮扶,针对操作环节和重点节点,每天派遣一名创新团队成员面对面驻井监督,全过程指导员工,两人一组,按照“拆卸—清理—上胶”三步法有条不紊操作。在上胶密封的关键时刻,团队成员结合减速箱结构“量体裁衣”,区分出减速箱轴端盖能打开的单井,要求员工对渗漏部位添加密封胶;减速箱机体与盖结合面间隙未能打开的,则以固化胶进行密封。
截至5月11日,该作业区已成功治理减速箱漏油井45井次,治理后的抽油机运行良好且无新渗漏点,每口油井可节约成本2000元。目前,这项工作还在紧锣密鼓进行中,预计在本月中旬结束,完成后将节约成本数万元。