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钻五承钻冀东堡古2-气库1井创多项纪录

   期次:第8329期   

  本报讯(通讯员 王佳佳 唐路瑶)“报告队长,8号罐清理完毕,罐区设备运转正常。”11月15日,在渤海钻探钻井五公司70519钻井队的井场上传出一阵阵对讲机汇报情况的声音。该队承钻的冀东油田首口深部高温储气库先导井堡古2-气库1井测完声幅顺利完井,目前正在进行设备维护保养,为后续井的施工提供设备保障。同时,堡古2-气库1井创冀东油田333.4毫米井眼最大钻深、273.1毫米技术套管下入深度最深、241.3毫米井眼最大钻深等多项纪录。

堡古2-气库1井是冀东油田在新堡古2平台部署的一口储气库项目重点井,设计井深4580米,完井井深4600米,是一口三开五段制定向井,各开次设计井眼尺寸和下入套管尺寸均为非标,且井温梯度高,井底温度达140摄氏度,加之这个区块地质条件复杂,邻井井漏、井塌事故复杂多发,施工难度非常高。

该公司在生产衔接上做到“三个提前”,提前计划,提前组织,提前落实,确保各项工作无缝衔接。在开钻前组织钻井队技术人员充分调研邻井地质资料,认真研判施工风险,强化技术保障,制订详细的施工方案;在施工中,加强与相关方的沟通,从钻头选型、螺杆仪器优选、提速工具应用、钻井液性能优化、钻井参数选择等方面持续细化各项技术措施,做好地层比对,实现精准卡层,有力保证各项新工艺、新技术成功应用。同时,这口井在三开井段应用双筒取芯技术,取芯89.82米,芯长88.34米,平均收获率98.35%。其中两筒为密闭取芯,密闭取芯收获率98.12%,密闭率达到100%;常规双筒取芯5筒,芯分别长64.32米和63.65米,取芯收获率98.96%,高质量完成了取芯任务。

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