采油六厂节能降耗多点发力节电超百万千瓦时

    期次:第5458期   

本报讯(通讯员  王攀)上半年,采油六厂围绕能源消耗点,以“重管理,抓创新、优运行”为节能工作总抓手,以管理节能和技术节能为主要方向,不断提升节能降耗效果,实现节电107.5万千瓦时、节支17.7万元。

重管理,夯实节能提效基础。该厂坚持以“强分析、重管控、精优化”为管理手段,实现管理提效。强化能效对标分析,从横向上摸清各项指标变化趋势及原因,纵向上查找管理与技术差距,有针对性制定提升对策;注重目标过程管控,依托节能项目组高效运行模式,月月有计划、有落实、有分析,强化全过程跟踪管控,确保压力逐级传递,保障预期效果;精细能耗设备优化,坚持一井一策、一周一表、一井多调,开展抽油机平衡度优化调整20井次,节电0.8万千瓦时,电加热设备优化调整40余台次,节电82.8万千瓦时。

抓创新,严把能源消耗源头。该厂加大对井筒举升工艺设计参数不合理、配套采油工艺能耗高等问题的治理力度,从源头上实现能耗控制。强化控水稳油措施降液量,开展封层复射、机械分层采油、堵防一体化、水平井堵水等措施5井次,日降水290立方米,累计节电11.7万千瓦时;不断优化井筒设计提效率,结合检泵作业规模开展油井提浅泵挂4井次,累计提浅1284米,累计节电0.6万千瓦时;注重工艺升级挖潜力,在孔H3电热杆稠油井应用水力泵举升工艺替代电加热工艺,月节电7万千瓦时,累计节电14万千瓦时。

优运行,深挖能源节约潜力。该厂以生产系统为单元,围绕工艺运行参数、设备运行方式、系统效率等方面开展精细调整,最大限度降低运行能耗。精细油井掺水优化,结合气温与油井生产变化,优化调整17口井掺水量,日减少高压掺水114.3立方米,累计节电4.2万千瓦时;持续优化注入压力,结合羊一注聚系统单井注入压力及水量实际情况,实施注入系统降压0.5兆帕运行措施,累计节电1.1万千瓦时。深入开展错峰运行,根据不同时段电价差异情况,采取峰平时段少注、谷值时段多注的方式,在孔大站注水系统实现错峰注水,累计节约电费0.49万元;结合羊中心站拉油倒油情况,持续推进倒油泵、底水泵错峰运行,累计节约电费3万元。