■特约记者 王志
今年以来,第三钻井公司70035钻井队秉承“以算制胜”的理念,采取“细算、深算、精算”的方式,细处控时,深处解难,精处降耗,推动单队单机提效。截至5月31日,70035钻井队完成进尺10709米,同比提高96.88%,4月和5月连续两个月荣获渤海钻探单队单机提效奖励。
细算时间,无缝衔接提效
抓实问题整改。该队坚持问题化解过程就是持续提升过程的原则,每口井施工结束,全面收集老井出现的生产阻碍问题,认真梳理症结,开展工作改进分析,对标先进指标研究,扬长避短,精准发力,探索形成提效新思路。截至5月底,该队查改制约因素、工作短板3项,做出较大改进2处,非生产时间同比降低30%。其中,专门编制一套一开作业前生产组织流程,让车辆拉水、机具抓管、泥浆配备等多道工序环环相扣,等停时间为零。
抓紧替浆工序。该队按照准备早一些、衔接紧一些、等停少一些的要求,认真研究每一道工序,特别是一开结束后、二开开始前,水基钻井液、油基钻井液转换环节,提前准备长杆泵、倒浆罐、安装螺纹软管线、检查罐体密封件和过渡槽密封状况、清洗多余钻井液,做到工序准备充分;提前明确岗位分工,保证置换流程顺畅启动,排量满足环空上返速度,加密监测泥浆密度,回收部分混浆后,见油基钻井液返出替浆结束。截至5月底,完成替液至钻进仅用3小时,同比缩短70.47%。
深算解难,技术攻坚提效
专攻中层难点。二开直井段,侏罗系西山窑组、八道湾煤层、二叠系泥岩易垮塌,韭菜园组和梧桐沟组裂缝发育存易漏。因此,该队坚持化学防塌机理,泥浆密度调整到1.53克/立方厘米以上,平稳钻穿煤层段;使用营养优质老浆,保证泥浆性能均衡;科学调配泥浆动切力,保证携砂正常;定向扭方位避开煤层,科学控制井眼轨迹;在煤层地层,及时加入细目碳酸钙、磺化树脂等井壁稳定材料。截至5月底,二开直井段平均钻井周期3.5天,同比缩短38.16%。
专攻深层痛点。二开水平段和目的层存在摩阻升高、轨迹难控、地层难钻等问题。对此,该队在3043-5910米造斜段和水平段,采用NOV的TK56型号的钻头,提升破岩能力;依靠地质工程一体化微调轨迹,易造斜井段增大造斜,化解上甜点井造斜段的风险;钻具入井前,认真检查弯曲度,核对钻具编号数量,筛选台阶面无痕迹,规避钻具问题;打完立柱后,坚持磨钻压,收工具肋板,降转速上提钻具,控制拉力、扭矩波动,防止卡钻。截至5月底,二开直水平段平均钻井周期16.04天,同比缩短27.88%。
精算降耗,严控成本提效
优化数量省电。该队秉承能省则省的原则,科学运转动力设备,规避无效功率损耗。针对钻机的电机启用模式,井深1500米以内,负荷100吨以内,由2021年双电机改为2022年单电机,若负荷过重,坐卡瓦倒挡,每小时耗电265千瓦时,同比降低31.70%。针对标准配备的循环罐,根据泥浆使用量,启用11个循环罐中的7个,停用12个搅拌器;配备罗茨泵,压缩循环罐搅拌器使用数量,每小时耗电430千瓦时,同比降低29.51%。
优化流程省料。该队倡导节约一分钱理念,专门建立物料管理系统,实时填写物料入库、出库、库存明细清单,及时记录班组领料数量、价格,每周统计班组耗能情况,每月汇总每班耗能费用、占比、排名,定期向全队干部职工进行公示,物料管理流程由以往开式改为目前闭式,及时了解物料去向,准确掌握耗能点位,让员工快速进行修正,养成节约习惯。截至5月底,使用一般材料价值5.6万元,与考核对比节约37%。