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采油一厂“老措施+新配方”确保提质增油

泡沫液冲砂工艺降本增效

    期次:第8028期   

其他工艺

均存在费用高、时效性差等问题

泡沫液冲

生产效果好,单井节约20余万元

本报讯(通讯员 赵宏厦)截至3月31日,位于采油一厂车排子油田车峰3井区的CHHW3010井在实施泡沫液冲砂工艺后,日产量由之前的1.64吨增加到8.1吨,取得较好生产效果。

这得益于采油一厂对冲砂工艺的合理应用。

CHHW3010井是一口高产井,于3月14日完成冲砂,水平段油层采用水力喷砂射孔。该井在检泵冲砂过程中大量出砂,砂厚达240米,且漏失严重。针对这一问题,该厂首先采用净化水进行冲砂,但净化水冲砂不返液。

以往,出现净化水冲砂不返液问题后,采取的常规措施是连续油管氮气泡沫冲砂,虽然该项技术成熟,但其费用高,且设备设施到位需要时间。此外,在进一步的方案讨论中,技术人员先后论证了暂堵冲砂、负压冲砂等工艺,但是均存在费用高、时效性差等问题。

该厂技术人员抓住净化水漏失严重这一关键点进行分析研究。经过性价比对,泡沫液冲砂成为最优选。实施过程中,该厂工艺技术人员发挥地质工程一体化优势,与施工单位密切配合,进现场、查资料、做分析,通过对泡沫液的密度、黏度、注入泵压、注入速度等进行反复研究论证,对泡沫液关键参数进行调整,使冲砂得以顺利进行。经过4天的奋战,顺利完成了冲砂作业。

与连续油管氮气泡沫冲砂工艺相比,该井节约费用20余万元,取得了较好的降本效果。另外,值得一提的是CHHW3010井实施泡沫液冲砂是该厂在石炭系非常规油藏的首次成功应用,具有一定的指导意义。

下一步,该厂将持续加大工艺研究力度,形成相应配套技术,逐步推广,为实现原油稳产上产、降本增效做出更大的贡献。