“三推进三深化”助力老气田效益开发

重庆气矿截至10月31日产气18.20亿立方米,较本年度计划超产1.61立方米

    期次:第1004期   

本报讯(特约记者 庄元)今年以来,重庆气矿持续加强气田开发生产管理,不断深化精细描述,切实强化产能发挥,深入推进完整性管理,坚持技术管理并重,有力推动效益开发,截至10月31日产气18.20亿立方米,较本年度计划超产1.61立方米,为完成全年天然气产量奋斗目标奠定坚实基础。

推进基础管理,深化精细描述。扎实开展五百梯、沙罐坪、龙门、冯家湾等12个区块气藏精细描述,论证实施滚动勘探开发井88口,切实提高老气田采收率。认真学习青海油田经验,树牢危机意识和精细开发理念,围绕年度生产任务目标,大力实施泡沫排水采气、酸化解堵、间歇生产、柱塞气举、老气田复产、运行优化等7类保障措施,全年预计增产3.4亿立方米。

推进产能发挥,深化提质增效。主动对标公司先进水平,以创新性思维、革命性举措加快重点产能建设,云安012-X16井高含硫产能建设项目较常规周期缩短3个月,黄202H6、7、8、9平台前期工作办理较常规节约20天。持续强化老井产能维护,强化云安厂气田产能发挥,投运冯家湾增压工程,推进同福场气田复产和东溪气田产能发挥脱硫工艺项目,共增产气量15万立方米/天。畅通产能出路,优化原料气管网调配,实现引进分厂、大竹分厂产品气就地销售,增加片区产能15万立方米/天。实施忠县、丰都片区管网优化运行调整,减少影响气量190万立方米。

推进完整性管理,深化本质安全。推广应用酸性气田完整性管理成果,持续推进站场、气井完整性管理模块建设,推动全面数字化、可视化,全力提升气田完整性管理水平。完成云安012-6等2口井维护以及天东002-12等3口井等油管腐蚀检测,新钻井井身质量、固井质量合格率100%,气井本质安全不断提升。推进38座场站全面检测评价以及2座页岩气新建站场评价,完成黄金站等2座场站隐患整改,消除检测发现严重隐患10处,站场安全环保风险管控进一步强化。今年共实施智能检测58千米、缺陷修复212千米,探索应用次声波泄漏检测、管道内涂层、管道内衬、低压低流速小口径内检测技术等新工艺技术,积极开展管道完整性内审及重庆主城区管网安全管控,全力夯实管道风险屏障。