

本报讯 “如果供液撬离合器自动操作发生故障,可以用手动操作连续工作,不影响压裂施工的正常进行”。这一技术改进在井下重庆分公司12月上旬结束的阳102H11平台大规模加砂压裂中,没有出现供液撬跟不上施工要求的情况,操作手在施工中增加了操作的“底气”。
在压裂施工中,供液撬需要连续不断向压裂车供液,如果发生故障,压裂施工就会中断,增加施工难度、影响施工质量。井下重庆分公司在浙江油田施工中使用的GYQ-12供液撬,离合器在出厂时采取的是单一的电气控制,在使用过程中,会造成离合器片非正常磨损,影响动力输出,由于离合器间歇不能自动调整,使动力输出受到较大影响或不能正常工作,同时在拆装检修离合器过程中劳动强度大、耗时长,维修离合器会造成平台井停工。
为了解决这个难题避免造成施工中断,技术人员和操作手仔细琢磨,构思出操作简单、省力、快捷的调节装置改进方案,经过评估优选,最终确定外接离合器拨叉轴加手动离合手柄操作,改进后操作简便、间隙可调、啮合良好、离合迅速,确保设备正常运转和施工的连续性。
通过加装离合器手动装置,不但资金投入少,而且降低了操作人员的劳动强度,同时保证了施工作业中供液撬能够不间断工作,既避免了供液撬因故障影响施工,又缩短了施工周期。
(刘德权 毛健)