近日,长岭气田传来喜讯,全年自然递减率控制在10%以内,日产气能力稳定在175万立方米,实现了气田综合稳产,连续三年稳产6亿立方米以上。其中长深平1井,自2008年11月16日投产以来,已经累计产气10.6亿立方米,成为老井稳产的“中坚力量”。
2019年以来,吉林油田上下紧密围绕加快天然气这篇文章,扎实推动公司《纲要》落地,坚定不移抓好老区稳产和新区上产工作,强化产建储销,全年完成天然气产量10.5051亿立方米,商品量7.6016亿立方米,分别完成年度计划的105.1%和111.8%,实现了天然气产量三年硬稳定,成绩斐然。
深挖老区潜力,做稳“压舱石”
2019年年初伊始,围绕加快天然气这篇文章,公司总经理、党委书记姜鹏飞在公司五届二次员工代表大会暨2019年工作会议上的报告中明确指出,要坚持稳住老区,着力推进长岭气田科学调控和加密调整,实施伏龙泉、小城子“双20”工程,实现老井稳产9亿立方米以上。
重点突破,打赢稳产“主战场”。长岭气田是吉林油田的重点气田,产量占全公司总产气量的63%以上。因此,公司坚持将天然气稳产的主战场摆在长岭气田,重点关注并开展一系列行之有效的稳产措施。
今年以来,公司在长岭气田积极开展“稳气控水、加密调整”技术攻关,坚持实施“稳、控、排、调”四项综合治理对策。即:“稳”——科学合理配产,保持平稳生产态势;“控”——控制生产压差,抑制边底水上升;“排”——建立气藏水侵模型,攻关排水采气发挥产能;“调”——调整井网,挖掘未动用储量潜力。通过四项综合治理对策的实施,推动长岭气田稳产取得了实质性进展,日产气能力稳定在175万立方米。其中营城组气藏综合调整效果显著,通过细分单元精细评价未动用储量,整体部署井位9口,已实施8口井,增加生产能力59万立方米,井控储量增加38亿立方米,预测采出程度可提高7%,保障了长岭气田连续稳产。气田主要开发指标持续向好,通过树立“保压控水”开发理念,连续平稳小压差生产,年压降保持在1.4兆帕,老井递减率控制在8%。
抢上措施,增气有方保稳产。去年年初以来,公司结合实际,精心梳理气井潜力,精准实施一井一策,形成以压缩机连续助排、单井提压为主体的措施治理技术。全年实施46井次,增气6400万立方米。同时重点实施两项治理,攻关两项试验。开展水淹井治理,选取高于气水同层电性标准的15口井,采取压缩机助排,日增气14万立方米;开展低产低压井治理,优选剩余储量高、单位压降产气量小的伏龙泉泉头组8口气井实施单井提压,日增气近4万立方米;攻关气水同层试验,完善气水同层电性图版,根据测井曲线及PNN测试,开展2井次,目前跟踪评价中。
坚持快上新区做大“增长极”
当前,吉林油田的天然气开发工作已经进入非常规阶段,致密气效益开发成为吉林油田当前面临的重点和难点,而实现新区天然气快速建产上产,成为做好加快天然气这篇文章的又一重点内容。
面对实际情况,2019年,公司积极应对非常规挑战,从理念、技术和管理等方面着手,坚持快上新区,努力做大“增长极”,为实现天然气稳产上产提供了有力支撑。
理念先行,推动致密气滚动建产。公司从上到下坚持树立非常规理念,创新工作模式,多维度融合,推动一体化增储上产取得新进展,成为产量的增长极。
突破固有模式,强化一体化整体部署,评价建产同步实施,积极组织生产运行,超前谋划地面管网,极大缩短评价建产周期,实现德惠致密气快速建产。德深80区块一体化部署完钻探评井、开发井11口,提交探明储量52.52亿立方米,主体区滚动实施5口开发井、动用储量35亿立方米,建成1座30万立方米处理能力集气站,形成15万立方米生产能力,实现了当年建站、生产井当年进站生产。一体化推动6口探评井钻完井、试气,明确深层含碳分布规律,调整烃类气开发井深,落实了可动用资源规模。
突出甜点优选,推动英台营一段高效部署。以营一段火山岩、营二段烃源岩、断层三位一体的侧向运移成藏模式为指导,精细刻画多期火山体、源储对接关系,落实资源规模67亿立方米。优选甜点,部署井位8口,5口井已获高产气流,2口正钻水平井均钻遇较好显示,持续外扩评价、部署,拓展高效建产规模。
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