本报讯(记者柳智青通讯员李阳)3月30日,记者从二氧化碳开发公司获悉,受疫情影响,厂家维保人员不能到场维修,但二氧化碳开发公司注气队不等不靠,练就一身自主维修本领,不仅保证了生产科研的平稳运行,还实现了降本增效。
在吉林油田黑46二氧化碳驱循环注入站工具间内,记者看到,注气队队长高峰江与相关人员正研究着破损的压缩机阀片。据了解,吉林油田黑46二氧化碳驱循环注入站是全国首个二氧化碳超临界注入站,设备基本都是进口的,原来都由专业维保人员负责维修。维修费用很昂贵,仅一块小小的阀片更换一次就需要6500元左右。
由于受疫情影响,维保厂家人员来不了。等着不行吗?高峰江说:“不行,别看一个零件不起眼,它会影响整个二氧化碳驱的正常运行,所以损坏了必须及时维修。他们来不了,我们就自力更生。之前,每次维保人员来维修的时候,我们都在现场跟着,也掌握了一些相关维修技术和经验,信心还是有的。”
高峰江说,压缩机阀片是最易损的配件,是维修的重头戏。注气队在二氧化碳开发公司的大力支持下,认真比对历次维修更换下来的压缩机配件,发现一级三级压缩机阀片损坏较少,二级压缩机阀片损坏相当严重。通过观察损毁的阀片情况,他们发现这样一个规律:阀片基本都是外侧损伤。
对此,他们组织技术人员,管理人员,班组骨干进行自主维修,自主维修不了的,及时与维保厂家进行电话、视频沟通,学习掌握维修技术。开展损伤阀片的重新修复和组合,最大化的利用损坏的废旧阀片,降低压缩机维保成本。他们主要采取挡板与阀片粘合在一起的方法,增加阀片外侧强度,延长阀片的使用寿命。
“每节约一个阀片就能省6000多元。”这个队书记许万丰说,他们不仅能对症下药变废为宝,还会“察言观色”,巡检水平得到了有效提升。他们通过测量压缩机二级进排气阀的温度和压力的变化,就能判断阀片的损伤程度。对于轻微的损伤进行及时更换,对换下的阀片进行维修,重复使用,这样大大节约了成本,保障了吉林油田二氧化碳驱的安全平稳运行。
截至目前,注气队累计自主更换阀片5次,处理无油流停机2次,维修加载阀1次,维修外输放空阀1次,处理增压压缩机一级入口压力变动器3次,处理增压压缩机一级气液分离罐液位计2次,共节约3万余元。